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余熱發(fā)電在玻璃廠(chǎng)中的應用及節能分析

2015-08-19 來(lái)源:《硅酸鹽通報》

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中玻網(wǎng)】我國是玻璃生產(chǎn)大國,年產(chǎn)量約占世界的一半,但玻璃生產(chǎn)線(xiàn)的煙氣余熱沒(méi)得到很好的回收利用,節能降耗潛力巨大。2004年以來(lái),中國建材全部工程集團有限公司在總結燃氣聯(lián)合循環(huán)、各種工業(yè)窯爐余熱發(fā)電系統技術(shù)及裝備的經(jīng)驗基礎上,開(kāi)發(fā)了適合玻璃熔窯煙氣余熱特性的余熱發(fā)電技術(shù)011。目前我國浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)已有約240條左右,已約有30%的浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)采用該項技術(shù)忙。
  
  我國90%左右的玻璃企業(yè)燃用重油,重油平均含硫率在0.5%~3%,其燃燒產(chǎn)物含有大量的腐蝕性氣體和黏結性較強的油灰,這就對余熱發(fā)電的設備提出了新的要求。按照目前應用于玻璃余熱發(fā)電的純低溫余熱發(fā)電技術(shù),實(shí)際對可利用的煙氣余熱而言,較效率高利用的只是160—400℃的溫度段,出余熱鍋爐煙氣溫度高達150—200℃,如何充分利用這部分煙氣余熱以提高發(fā)電量,是值得研究發(fā)展的一個(gè)方向。純低溫余熱發(fā)電技術(shù)越來(lái)越受到整個(gè)社會(huì )的重視,它不僅給玻璃企業(yè)帶來(lái)十分豐厚的回報,而且為節能減排、提高全社會(huì )的能源綜合利用效率發(fā)揮了重要作用。
  
  2、系統熱工標定的主要參數
  
  信義節能(蕪湖)玻璃公司是安徽省大型玻璃生產(chǎn)企業(yè),有500t/d壓延、500t/d、700t/d和900t/d浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)各一條。為增加純低溫余熱發(fā)電系統提供基礎設計參數,進(jìn)一步完善和提高系統性能指標,合理地配備純低溫余熱發(fā)電系統,南京工業(yè)大學(xué)、海螺川崎工程有限公司和廠(chǎng)方共同對該生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行了熱工檢驗。表1一表5是此次熱工檢驗的主要參數。標定期間,原料與燃料質(zhì)量穩定,系統運行也較穩定,標定結果具有代表性和可靠性。

中玻網(wǎng)新聞圖片

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  3、余熱發(fā)電系統基礎測定參數分析
  
  由表5,根據測定結果算得,若各生產(chǎn)線(xiàn)出窯廢氣可利用熱焓傘部轉化成電能,可發(fā)電70105.9kW。根據國內部分余熱發(fā)電窯的標定結果,采用余熱發(fā)電裝置的純低溫余熱發(fā)電系統,該廠(chǎng)總熱回收效率可達19%~21%,由表6可以看出該廠(chǎng)熱效率高于其它余熱發(fā)電系統。信義公司各玻璃生產(chǎn)線(xiàn)出窯廢氣溫度較水泥窯廢氣溫度高100℃以上,熱回收效率達到20%~21%是完全可以達到的。按照20%~21%的熱回收效率計算,對應當前的各生產(chǎn)線(xiàn)工況,總余熱發(fā)電量可達14021.2~14722.0kW。從適當留有余地的角度考慮,建議發(fā)電機組功率按15000kW選型。

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  4、余熱發(fā)電系統效益評估
  
  4.1余熱發(fā)電的經(jīng)濟效益
  
  信義玻璃廠(chǎng)生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電的發(fā)電機組功率若按15000kW選型,總投入資金一般為每千瓦發(fā)電裝機5500~6500元金額。同時(shí)要考慮銀行貸款利息,貸款利息按本金的15%計算。預計總投入資金為9487.5~11212.5萬(wàn)元金額。具體投入資金數額視項目具體情況不同而不同。
  
  玻璃廠(chǎng)余熱發(fā)電系統投入生產(chǎn)運行后的發(fā)電成本主要由折舊費、運行費和其他費用支出組成”。項目投入生產(chǎn)運行后的發(fā)電成本為0.19~0.26元金額。按余熱發(fā)電系統運轉率95%,正常平均發(fā)電功率按14000kW計,則年發(fā)電量為11650.8萬(wàn)kwh。按照平均電價(jià)0.55元./kWh計,除去發(fā)電成本,每度電的凈利潤為0.29~0.36元金額,年利潤可達到3379~4194萬(wàn)元金額。大約在兩到三年多的時(shí)間里就可以把全部的成本回收。
  
  4.2社會(huì )效益
  
  建余熱發(fā)電生產(chǎn)線(xiàn)后,不僅節約能源而且減少廢氣排放,尤其是CO:排放。每kWh標煤耗按0.383kg計算,若全年發(fā)電量為11650.8萬(wàn)kWh,相當于節約標煤4.46萬(wàn)噸,減少了二氧化碳排放9.15萬(wàn)噸,并能減少二氧化硫等有害粉塵的排放量。
  
  5、結論
  
  (1)利用玻璃窯廢氣的余熱發(fā)電系統與水泥窯余熱發(fā)電系統相比將有如下優(yōu)勢:玻璃窯廢氣含塵量低,可以基本不考慮收塵問(wèn)題,工藝流程簡(jiǎn)單,并且減少了沉降室散熱損失,利于提高發(fā)電量;玻璃窯廢氣溫度高達450—550℃,遠高于水泥窯廢氣溫度(一般為300—350oC),而發(fā)電效率一般隨氣體溫度的提高而增加,因而玻璃窯發(fā)電系統的熱回收效率將明顯高于水泥余熱發(fā)電系統的效率;玻璃生產(chǎn)線(xiàn)出口廢氣溫度波動(dòng)小,參數穩定,加上廢氣溫度高,利于提高余熱發(fā)電系統的效率;玻璃窯廢氣高度低,建設余熱發(fā)電系統可省去高空連接管道的麻煩,易于布置和安裝,建造費用較低;
  
  (2)當前系統的運行狀況比較好,但500t/d浮法線(xiàn)空氣過(guò)剩系數高,說(shuō)明漏風(fēng)量偏大,如果采取措施降低漏風(fēng),則廢氣溫度將明顯提高,發(fā)電效率會(huì )得以改善;
  
  (3)從余熱發(fā)電的效益評估來(lái)看增加余熱發(fā)電系統,只需兩到三年就可收回成本。并能有效充分地利用能源,減少SO:等有毒粉塵和CO:排放量,降低生產(chǎn)成本。

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