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【中玻網(wǎng)】《平板玻璃大氣污染物排放標準》于2010年10月1日公布實(shí)施,但截至2013年,全國玻璃行業(yè)99%的企業(yè)都沒(méi)有執行這個(gè)標準。2014年,在河北省沙河市政府的推動(dòng)下,這一標準的執行取得了打破性進(jìn)展。沙河市被譽(yù)為“中國玻璃城”,占全國平板玻璃近20%的產(chǎn)能。2014年,沙河市政府響應國家環(huán)保政策,刮起了玻璃業(yè)的“環(huán)保風(fēng)暴”:一年內,沙河市所有企業(yè)均將脫硝、脫硫、除塵設備上馬,這是業(yè)內一件大事。但全國玻璃行業(yè)的煙氣治理仍進(jìn)展緩慢。如果加上全國7000多個(gè)小玻璃窯的話(huà),應該還有90%以上的玻璃企業(yè)沒(méi)有進(jìn)行符合國家標準的煙氣治理。
三大難難住了玻璃企業(yè)
投入難。一條600噸的浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn),脫硫脫硝除塵按達到長(cháng)期穩定運行的標配設備上齊,需投入約1500-2000萬(wàn)元。沙河市有一家擁有8條浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)的企業(yè),僅煙氣治理設備投入資金就近兩億元。而現在全國玻璃行業(yè)90%以上的企業(yè)均處于虧損狀態(tài),企業(yè)本身堅持運營(yíng)壓力就非常大,讓企業(yè)再拿出這么一筆錢(qián)來(lái)搞環(huán)保?難!
技術(shù)選擇難。玻璃窯爐的煙氣成份較電站鍋爐、其他爐窯復雜得多。脫硫除塵技術(shù)相對成熟一些,但是玻璃窯爐的脫硝技術(shù)還是不太成熟,需要不斷改進(jìn),而國家或行業(yè)協(xié)會(huì )并沒(méi)有出臺一個(gè)標準或推薦一種有地位無(wú)誤的玻璃窯爐煙氣治理工藝。搞玻璃生產(chǎn)的企業(yè)怎么知道選擇哪家環(huán)保企業(yè)、選擇什么樣的工藝路線(xiàn)?
運行難。河北沙河一家擁有8條浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)的企業(yè),一條生產(chǎn)線(xiàn)脫硫脫硝除塵全部上齊,一天的運行成本是兩萬(wàn)元,8條線(xiàn)就需要16萬(wàn)元,一年是5800萬(wàn)元。而玻璃企業(yè)一年純利潤才多少?一條浮法玻璃線(xiàn)環(huán)保設備投入資金僅需2000萬(wàn)元,但一年環(huán)保運行費用就要上千萬(wàn)元。
玻璃窯爐煙氣治理的特殊性
以上三難,較核心的還是技術(shù)問(wèn)題。工藝選擇決定了初始投入資金和運行成本的高低。首先,玻璃的生產(chǎn)過(guò)程中要加入芒硝、純堿等,導致煙氣成分非常復雜,對脫硝、脫硫、除塵都有非常大影響;第二,多數玻璃生產(chǎn)線(xiàn)燃用石油焦粉等劣質(zhì)燃料,石油焦粉燃料產(chǎn)生的煙氣,加劇了煙氣治理,尤其是脫硝的難度。第三,窯爐動(dòng)態(tài)換火。玻璃窯每15到20分鐘一換火,換火的過(guò)程中,二氧化硫、顆粒物、氮氧化物都會(huì )發(fā)生劇烈變化。第四,窯壓平衡。玻璃生產(chǎn)過(guò)程中,窯壓的平穩非常重要。而我們整套脫硫、脫硝、除塵設備都設置于窯爐煙氣尾部,一旦不能準確設計,影響窯壓平衡,將導致玻璃品質(zhì)出現瑕疵甚至整窯玻璃的報廢。第五,氮氧化物濃度高。一般來(lái)說(shuō),玻璃窯爐的氮氧化物濃度都要在2000mg/Nm3以上。
只有了解玻璃窯爐煙氣特殊性,才能對癥下藥,拿出好的解決方案。以長(cháng)城玻璃5號線(xiàn)脫硝系統為例,這條線(xiàn)采用技術(shù)是SCR煙氣脫硝技術(shù),將煙氣從余熱發(fā)電鍋爐一段與二段之間(300-420°C)取出,引入脫硝反應器,之后再返回余熱發(fā)電鍋爐。脫硝前,NOx是3125mg,脫硝后降到375mg,國家標準是700mg,完全達標。整個(gè)系統的溫降不到10°C,這個(gè)非常重要,因為余熱發(fā)電也是企業(yè)的效益,溫降大了會(huì )影響余熱發(fā)電。整個(gè)系統從去年9月份投入運行,至今非常穩定。
河北旭洋建材有限公司聚龍玻璃廠(chǎng)一窯三線(xiàn)超薄玻璃熔窯的脫硫脫硝除塵煙氣綜合治理項目。這個(gè)系統布置比較特別,煙氣自大煙道引出,進(jìn)入脫硝反應器,之后進(jìn)入濕法脫硫的脫硫塔,較后進(jìn)入布袋除塵。眾所周知,濕法脫硫之后煙氣濕度大,是不能進(jìn)入布袋除塵的。之所以能夠做到,就是在脫硫之后、除塵之前加了一套氣水分離裝置。這樣解決了脫硝出口煙氣溫度高(400℃)布袋難以承受、脫硫之后煙氣濕度大布袋難以承受等問(wèn)題,同時(shí)解決了冬季煙尾的視覺(jué)污染問(wèn)題。這套系統運行也非常成功。
第三個(gè)案例是河北長(cháng)城玻璃有限公司1、2號線(xiàn)600t/d浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)的脫硝脫硫除塵煙氣綜合治理項目。脫硝采用的是SCR工藝。脫硫采用了石灰石—石膏法,除塵采用了濕式電除塵。其中,脫硫是雙塔。采用雙塔是因為可以有效控制脫硫出口的塵含量,保證濕式電除塵的效率。濕電是精細除塵設備,對入口的塵含量要求較嚴格,雙塔有效地解決了這個(gè)問(wèn)題。這也是整個(gè)玻璃行業(yè)靠前個(gè)超低排放項目。
通過(guò)這幾年的經(jīng)驗總結,我們認為,玻璃窯爐煙氣治理應考慮三個(gè)要點(diǎn)問(wèn)題:一是技術(shù)要經(jīng)過(guò)檢驗,成熟可靠;二是初始投入資金較經(jīng)濟實(shí)用;三是運行費用低廉。今后玻璃窯爐煙氣治理,脫硝脫硫除塵整體化,和煙氣超低排放是發(fā)展的方向。
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